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          培訓(xùn)文章

          如何在公司中實(shí)際推行精益生產(chǎn)

          作者: 來源: 文字大小:[][][]

          03-12 13:09:45 星期五本公司是07年從臺(tái)灣轉(zhuǎn)到大陸來的,生產(chǎn)童車,歐美三大品牌之一,地址廈門,我是09五月加入公司負(fù)責(zé)全面推行Lean,經(jīng)過十個(gè)月的推行,達(dá)到以下成果:
          C+組裝工時(shí):0.9小時(shí)到目前0.7H,降低22%,產(chǎn)線工人從71人降到55人
          縫制工時(shí):3.6H降低到2.6H, 降低36%,
          WIP:從30K/Week降到10K/week,
          Line Balance: 從60%上升到95%
          Bee組裝工時(shí):從3.5小時(shí)到目前1.1H,降低68%,產(chǎn)線工人從71人降到44人
          縫制工時(shí):4.2小時(shí)到目前2.8H,降低33%,
          公司交貨L/T從35Weeks到目前12Weeks。
          那么,我們是如何取得以上成績呢?下面我將一一道來:
          第一:高層需有決心及認(rèn)識(shí)
          第二:作出計(jì)劃及達(dá)到的目標(biāo)
          第三:各部門中層要支持
          第四:改革要循序漸進(jìn)。過程分三步走,首先,在生產(chǎn)內(nèi)部執(zhí)行,其次,推廣到PMC/Q部門,最后,推廣到供應(yīng)商及RD。老實(shí)說,我們現(xiàn)在屬于第三階段的開始。
          好,現(xiàn)在談?wù)勎沂侨绾伍_展工作的?
          第一,高層要有決心及認(rèn)知
          當(dāng)時(shí)恰逢金融海嘯,我發(fā)現(xiàn)公司將會(huì)裁員,而經(jīng)理一層將會(huì)涉及,因而我找了幾家獵頭,然后就到了現(xiàn)在公司。在面試中,相關(guān)老板一直重點(diǎn)問我Lean的內(nèi)容及如何施行,我在前一家公司剛好是Lean的Leader,從05年開始執(zhí)行,我們請了國外顧問。因而在面試中對答如流,通過面試,我猜想未來公司肯定是想開展Lean而相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也是此方面專家。果然,當(dāng)我入職后發(fā)現(xiàn)果如我所想,我的首要任務(wù)就是Lean的推行。

          相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要我盡快熟悉產(chǎn)品及拿出相關(guān)方案,于是,我利用一星期時(shí)間熟悉了產(chǎn)品,又利用一周時(shí)間與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)探討,執(zhí)行l(wèi)ean后他們要求達(dá)到的目標(biāo)。總之,他們的要求有三點(diǎn):一年后,整體工時(shí)下降20%,WIP降30%,生產(chǎn)效率由目前55%上升到80%,L/T從目前35周降到20周。

           

          第二:作出計(jì)劃及達(dá)到的目標(biāo)
          于是,根據(jù)他們的要求,我花了近兩周時(shí)間與各部門探討及領(lǐng)導(dǎo)探討,拿出一套總體規(guī)劃,精髓是:一,領(lǐng)導(dǎo)要充分授權(quán)。二,與培訓(xùn)部合作進(jìn)行宣傳及對各部門洗腦。三,確定整個(gè)大方向?yàn)槭紫壬a(chǎn),其次PMC/Q,最后供應(yīng)商及RD。

          達(dá)到的目標(biāo):
          C+:組裝工時(shí)降低從0.9H 到0.8H,

          HC從71人降到62人,

          縫制工時(shí)從目前3.6H降為3.0H,

          WIP:從30K/Week降到20K/week
          Line Balance:從60%上升到80%

          Bee:

          組裝工時(shí)降低從3.5H到2H,

          HC從71人降到55人

          縫制工時(shí)從目前4.2H降為3.4H,

          WIP:從20K/Week降到12K/week
          Line Balance:從50%上升到80%

          時(shí)間一年。從2009年六月到2010五月

          以上這些考核全部計(jì)入我的KPI。順帶說明我的試用期為六個(gè)月,其實(shí)我僅僅用兩個(gè)月就通過試用期

           

           

          作者:似水年華 (2010-11-23 11:45:21)
          主 題:回復(fù):談?wù)勎沂侨绾卧诠局袑?shí)際推行精益生產(chǎn)
          第 1 樓
          第三:各部門中層支持

           

          我是五月中到公司,目標(biāo)定下后,于六月初召開了各個(gè)部門中層參加的會(huì)議,老板明確由我任Leader,各部門抽調(diào)人員組Team完成任務(wù)。

          首先,我于6月3--5日針對各部門相關(guān)人員培訓(xùn),向他們灌輸何謂Lean,我制作了一個(gè)PPT(見附件)為他們解析傳統(tǒng)流水線與Lean的區(qū)別,以及一些基礎(chǔ)概念,并給各部門經(jīng)理一級(jí)發(fā)了一本《TPS》,解析TPS系統(tǒng)。

          從培訓(xùn)效果看收到了一定的收獲。

          內(nèi)部培訓(xùn)完成,6月8-10號(hào)到深圳原來我任職的那家公司參觀,也參觀了其他幾家,讓相關(guān)人員有了更感性認(rèn)知,同時(shí)與培訓(xùn)部聯(lián)絡(luò)于六月中利用周末兩天到外部培訓(xùn)。

          經(jīng)過以上的培訓(xùn),相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到Lean的精髓及有遠(yuǎn)景規(guī)劃,有利于下一階段的工作。

          第四:改革要循序漸進(jìn)

          經(jīng)過以上培訓(xùn),相關(guān)人員已經(jīng)對Lean有一定認(rèn)知并蠢蠢欲動(dòng)的想法。因此在此時(shí),我們就回到現(xiàn)場,首先,我將我的計(jì)劃和整Team解析,得到他們的理解,開始執(zhí)行。

          1:組裝車間改善。(為何選用組裝車間,因?yàn)槲沂菍W(xué)機(jī)械的,對車縫不是有很深理解,因而從簡單入手,比較容易拿出成績給老板看,因?yàn)榇藭r(shí)老板還是將信將疑的,持懷疑態(tài)度居多,不奇怪,因?yàn)槲疫€在試用期)

          記錄當(dāng)時(shí)現(xiàn)狀:

          公司有兩條生產(chǎn)線,一條生產(chǎn)C+,另一條生產(chǎn)Bee。

          C+:人員為71人,流水線長60米,組裝工時(shí)為0.9H/Set。Line Balance 60%,WIP30K/Week。

          Bee:人員為71人,流水線長60米,組裝工時(shí)3.5H,Line Balance 50%,WIP20K/Week。

          根據(jù)以上數(shù)據(jù),定下近期目標(biāo):

          C+:人員為67人,流水線長60米,組裝工時(shí)為0.86H/Set。Line Balance 80%,WIP30K/Week。

          Bee:人員為66人,流水線長60米,組裝工時(shí)3H,Line Balance 70%,WIP20K/Week。

          時(shí)間為兩個(gè)月即8月底完成。

          首先,我們繪制了C+ VSM和目前Line Balance柱狀圖,發(fā)現(xiàn)有很多線外加工,浪費(fèi)很多搬運(yùn)工時(shí),同時(shí)發(fā)現(xiàn)Line Balance相當(dāng)?shù)停覀兙驼{(diào)整工序,目標(biāo)是95%,我們先在紙上畫出理想圖,反復(fù)調(diào)整,讓它接近95%,于是同生產(chǎn)部開會(huì)協(xié)調(diào)取得他們同意,于是就開始執(zhí)行。

          重新排線發(fā)現(xiàn)了許多并不是我們當(dāng)初預(yù)期的那樣,特別像Line Balance, 重測后只有75%,此時(shí),在重新調(diào)整,按95%排列,又重排,再測,經(jīng)三次后達(dá)到90%,穩(wěn)定下來。關(guān)于工藝流程,我們重排后發(fā)現(xiàn)一些工裝夾具需整合,并實(shí)行半自動(dòng)化,如下圖為更改后效果,節(jié)省一個(gè)工位。工藝流程再重新排列,將坐式作業(yè)改為站式。實(shí)行部分Cell模式。

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