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          培訓(xùn)文章

          精益在前置時間改進(jìn)上的應(yīng)用

          作者: 來源: 文字大小:[][][]

          [項目背景]
          SN Key-Pad是美商獨資生產(chǎn)硅膠和塑料按鍵產(chǎn)品的企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、家用電器、工業(yè)電子設(shè)備等產(chǎn)品上。近年來公司憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和雄厚的研發(fā)實力,在國內(nèi)市場的競爭中業(yè)務(wù)量迅速增長,成為國內(nèi)幾家主要手機(jī)制造商的首選供應(yīng)商,并有相當(dāng)一部分產(chǎn)品出口到國外,銷售業(yè)績持續(xù)上升。
          在產(chǎn)品種類與市場不斷擴(kuò)大的同時,現(xiàn)有的生產(chǎn)運做體系對客戶需求顯得越來越不適應(yīng),并已影響到市場的進(jìn)一步拓展。突出表現(xiàn)在由于電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷加快,產(chǎn)品種類繁多,以手機(jī)產(chǎn)品為例,僅一個制造商的產(chǎn)品種類就多達(dá)十余種;而客戶出于競爭策略和成本考慮,交付需求越來越表現(xiàn)出小批量多頻次的特點,而公司內(nèi)部為提高設(shè)備運行效率仍采取大批量的投料和生產(chǎn)方式,造成在制品(WIP)大量積壓,導(dǎo)致制造周期長,無法滿足客戶對交貨周期的要求,同時造成了公司大量的資金占用。 因此,有效控制和降低WIP水平,縮短產(chǎn)品制造周期(MCT)成為改善的關(guān)鍵項目。
          [改善目的和目標(biāo)]
          應(yīng)用精益系統(tǒng)的準(zhǔn)時化生產(chǎn)(JIT)方式,在示范單元(UV產(chǎn)品)建立看板拉動式生產(chǎn)系統(tǒng)。
          該單元在制品存量(WIP)降低40%
          制造周期時間 (MCT) 縮短30%
          項目                        現(xiàn)況             改善目標(biāo)
          MCT(天)                   4.6                3.2
          WIP  (K)                    82.2                50

          [信息和改善準(zhǔn)備]
          在顧問師的指導(dǎo)下,公司成立了Kaizen改善團(tuán)隊。按照“教學(xué)®案例練習(xí)®實際應(yīng)用”的次序,首先對團(tuán)隊進(jìn)行了“精益系統(tǒng)”及改善的基礎(chǔ)培訓(xùn),并透過課堂演習(xí)與模擬,使團(tuán)隊成員具備了精益大師的基本技能。在此基礎(chǔ)上首先從改善區(qū)域的信息搜集和改善準(zhǔn)備工作入手,為現(xiàn)場改善工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
          區(qū)域信息和準(zhǔn)備工作主要包括以下內(nèi)容:
          —工序流程圖
          —生產(chǎn)作業(yè)布局圖
          —單件循環(huán)時間、設(shè)置時間以及開機(jī)時間的分析研究
          —目前工序過程中的在制品存量、生產(chǎn)批量、良品率以及客戶定單變動系數(shù)
          —目前及未來狀態(tài)狀態(tài)價值流(如下圖所示)
                            
          針對WIP過多,制造周期長的現(xiàn)狀,項目團(tuán)隊成員通過頭腦風(fēng)暴以及帕累托分析等手法,初步分析了造成以上現(xiàn)狀的主要原因:沒有有效的WIP控制手段、生產(chǎn)批量大、設(shè)置時間長、客戶需求變化較大等。
          [改善過程簡介]
          項目展開第一天,首先用半小時召開小組會議,確定了四天工作的進(jìn)度計劃,以保證項目順利完成。然后小組成員根據(jù)分工,到現(xiàn)場進(jìn)一步搜集、核對數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上對現(xiàn)狀價值流進(jìn)行了必要的修正,為看板系統(tǒng)的設(shè)計過程提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),根據(jù)進(jìn)一步的原因和對策分析,確定了看板拉系統(tǒng)的實施范圍,并確定了以下改善工作步驟:
          — 看板系統(tǒng)的設(shè)計和計算:確定系統(tǒng)所需信息,計算材料補(bǔ)充需考慮的時間:CTI、PCT、SS以及需求變動系數(shù),確定單張看板數(shù)量以及所需看板張數(shù)
          CTI    =  (批量 x 良品率)/ 需求量
          PCT    =  WIP/ 產(chǎn)出
          — 看板卡、看板架的設(shè)計和委托制作(見附圖):
               

          —  看板運行的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序
          —  組織生產(chǎn)線主管和操作員進(jìn)行現(xiàn)場模擬和試運行,觀察在制品變化和材料短缺現(xiàn)象
          —  參數(shù)的適當(dāng)修正,完善看板系統(tǒng)
          —   小組集體討論以及多重表決,討論確定了與拉系統(tǒng)相關(guān)的其它改善機(jī)會,并對其中六項主要機(jī)會制定了改善計劃
          跟蹤改善項目:

          [改善效果]
          透過團(tuán)隊改善工作的實施,UV產(chǎn)品庫存水平降低了50%以上,制造周期時間縮短了三分之一以上,這樣不僅大幅度降低了庫存資金的占用,同時由于制造周期的縮短大大提高了準(zhǔn)時發(fā)貨率。
          項目               現(xiàn)況           改善結(jié)果
          MCT(天)         4.6               3.0
          WIP  (K)          82.2              40
          如上表所列,實施看板方式以后,其它方面的相應(yīng)改善將對其產(chǎn)生必要的支持作用,也是維護(hù)和完善拉系統(tǒng)的必要保證,如降低設(shè)置時間、TPM、Poka-Yoke以及5S等。

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