IE工業(yè)工程方法技術之動作分析改善實例
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王先生在一家輪胎用鋼條制造工廠工作。他很積極的參加IE培訓,對QC活動也很熱心。
鋼條的作用,就是埋入輪胎外周部,對于提高輪胎的性能(耐久性、安定性、安全性等)有很大的幫助。鋼條比起其他的纖維條,更富于伸張性,以及耐熱性,總之,優(yōu)點非常之多。
最近,輻射式輪胎的需求量也不斷增設,作業(yè)的速度也被要求提高,但是,當你去參觀現場以后,很可能會感覺到生產方面缺乏效率。正因為如此,王先生到自己的管理區(qū)域視察想藉此找出問題的所在。
一、作業(yè)背景
《次序1》首先,王先生巡視現場,觀察各種作業(yè),基于P(生產性)、Q(品質)、C(成本)、D(交貨期)、S(安全)、以及M(士氣)展開一連串的檢查。
鋼條的原材料是鋼條片,它們從前工程部被送來時,都是從支撐物垂下來。最后被制成鋼條,就是利用3片鋼條片熔接而成(圖5.1略)
“熔接工程”細分之后,可成為以下幾個步驟。
① 使熔接處的凹凸平坦,同時,為了使它牢實,必需實施錘壓。
使用圖5.2(1)的裝置,把熔接好的半制品熔接部,放在那兒,再用腳踏式操作法,使熔接部平坦。
② 在錘壓裝置的B溝,放入錘壓后的半制品磨平,再下來,有如圖5.2(2)所示一般,檢查是否有凹凸的形狀。
③ 接下來,把完成形狀檢查的半制品,放在圖5.2(3)的滾筒上,左右地拖拉,實施彎曲度的檢查。
④ 其后,把半制品裝在圖5.2(4)一般的東西,固定于A部以后,操作B的把手,拖拉素材,展開強度試驗。
⑤ 最后,經過各種檢查以后,有如圖5.2(5)一般,修正形狀的不正(保養(yǎng))。
《次序2》整理在次序1檢查的結果,找出最有問題的地方(表5.10)
問題的整理表5.3
檢查重點 檢查 內容
P(生產性)生產性是否適正
Q(品質)品質方面有無問題
C(成本)成本提高了嗎?
D(交貨期)交貨期有否廷遲?
S(安全)安全上有問題嗎?
M(士氣)作業(yè)者的士氣? N
N
Y
Y
Y
Y 雖然鋼條輪胎的需求逐年增加,但是生產性并不理想。
因為屬於微細的徒手作業(yè),不會有詳細的標準動作被規(guī)定,以致品質的好與否不均。
現狀的作業(yè)沒有上升的現象,不過一旦改善,P、Q會提高,C則會降低。
現在還沒有問題,但是,由於需要顯著的增加,今后必會成問題。(P有改善的必要)。
沒有什么問題。
沒有什么問題。
二、現狀分析
《次序3》在“熔接工程”中,以平時最在意之點為調查對象。
在這種場合之下,王先生以熔接后一連串作業(yè)“錘壓”、“試驗(彎曲強度)”,“保養(yǎng)”為對象,展開調查。
《次序4》準備實施現狀分析。
1. 由于是“微細的徒手作業(yè)”,因此,在現狀分析方面,采取沙布利克分析。
2. 先準備好沙布利克分析用紙,再記入下列事項
① 工廠名廠:鋼條制造工廠。
② 作業(yè)名稱:熔接作業(yè)。
③ 分析者姓名:王先生
④ 作業(yè)圖(配置圖):從略
《次序5》展開現狀分析。
1. 首先,就錘壓作業(yè),照實而客觀的觀察。
看了幾遍以后得知:使用左手持著鋼條下端,同時使用右手操作支撐物,解開鋼條,抓著它的右端,運到錘壓裝置,利用腳的操作,實施錘壓。
這些作業(yè)都被記錄下來(圖5.4略)
錘壓在A至C的溝槽內實施。
2. 再下來,仔細的看錘壓后的“直徑之檢查”。
完成錘壓的鋼條放入B溝,兩手取著兩端,移動鋼條,一面可消除熔接部的粗糙,一面也可以檢查直徑是否有異常(圖5.5略)
3. 直徑檢查完以后,再把鋼條弄彎,拿到檢查機那兒,實施“彎曲試驗”。
放到彎曲檢查滾筒后,左右各拉了五次(圖5.6)
4. 再觀察“強度試驗”幾次,其一連串的動作如下。
① 把做完彎曲檢查的鋼條,放置于強度試驗滾筒。
(1) 固定鋼條的模把柄,做左右運動,再以右手拉緊左側的把柄(圖5.7略)
(2) 以左手操作測定把柄,把固定的鋼條拉到規(guī)定的數值,檢查強度是否足夠。(圖5.8略)
(3) 測定把柄恢復原位,使用左右兩手持關兩端的把柄,放松馳,把鋼條卸下。
5.最后的“保養(yǎng)”作業(yè),也就是觀察熔接部。
把做完強度試驗的鋼條卸下,放入藥品中保養(yǎng)。如圖5.9(略)所示一般。
《次序6》把寫在備忘紙上的分析結果,整理于沙布利克用紙上面(表面5.10略),為了使以后的分析更容易進行。把各種記號的動作數目合計起來,整理成了匯總表。(表5.11,表5.12略)。
如此,把動作數目整理成匯總表(I),(II)以后,立刻就察覺到第3類的“等待”,“保持”,以及第一類的“搬運”實在太多(表5.12略參照)。是故,根據要素作業(yè)群,展開調查,看看那兒最多(表5.13略)。
由此得知,第1類的動作占壓倒多數,尤以“搬運”動作最多。第3類的“保持”也不算少。
由總括表(II)的圖表得知,“搬運”及“保持”占多數,如果看看要素作業(yè)的群體,則以“彎曲檢查”之處最多(表5.14略)
三、問題重點的發(fā)現
《次序7》上面已實施不定期沙布利克的現狀分析,得知問題的重點如下。
1. 第3類的“保持”、“等待”相當多。
2. 第1類的“搬運”作業(yè)很多,值得注意。
結論是,在98個動作中,占72個動作的第1類,必需首先檢討。再下來,比較會成為問題者,有“等待”等的第三類動作。
四、改善案的制成
《次序8》首先,檢討是否有能夠排除的作業(yè)。
不過,以目前的情形來說,使熔接的鋼條光滑,平坦是必要的,同時基于消費者的要求,其他的檢查也不能免除。
《次序9》于是,考慮到是否適用改善的四原則。
研究問題重點的王先生,突然心血來潮的想到,在“彎曲檢查”時,所以有那么多的“搬運”動作,乃是在滾筒上拉鋼條所使然,以及某作業(yè)之間的“搬運”作業(yè)所造成的。
為了減少“搬運”作業(yè),只要把復數作業(yè)“結合”就行了。
《次序10》制成改善案,展開改善后的沙布利克分析,以確認效果。
于是,王先生集合他的部下,分析現狀的結果,提出了問題的所在,大家紛紛提出意見,研討的結果,采用了如下的改善案。
1.彎曲檢查與直徑檢查的改善
① 如圖5.14所示的彎曲檢查,由于滾筒只有一個,以致,左右交互的“拉•拖”的動作太多,為了節(jié)省麻煩,設置復數的滾筒,使“拖”的動作減少。
② 除此以外,還利用工程的結合,使動作減少,也就是說,在3個滾筒上加上“溝槽”(圖5.15略)以便把“半徑檢查”及“彎曲檢查”結合起來。
2.改善強度試驗機的扣緊鋼條,以及藥品
彎曲檢查及直徑檢查的改善(圖5.14略)
滾筒的溝(圖5.15略)
以現狀來說,“強度試驗與藥品添加所促成的保養(yǎng)作業(yè)”,在49個動作中,占了22個動作,是故,應檢討改善動作數目最多的——“伸手,抓住,搬運”的一一連串作業(yè)。
在這個場合里,不妨考慮到把“強度試驗”與“藥品添加”結合起來?,F狀有如圖5.16一般,在實施強度試驗后,立刻實施藥品添加。于是,如此制訂改善案。
強度試驗及藥品添加的改善(圖5.16略)
①強度試驗的扣緊鋼條,以及張拉(強度試驗),將改為自動化。
也就是說,如圖5.17所示一般,把鋼條安置于試驗機后,打開按鈕,使汽缸自動扣緊鋼條的兩端,再基于動作經濟的原則,使用腳踏的方式,把鋼條拉到規(guī)定的位置。
②在強度試驗中,使用浸于藥品中的藥品槍,在熔接部添加藥品(圖5.18)。
舉行以上的改善時,沙布利克分析又會變成如何呢?現在,我們就來檢討其效果(表5.19)
強度試驗的自動化(圖5.17略)
看表5.20就不難獲知,比改善前來,“搬運”的動作大幅度的減少。再仔細的各工序的動作比較(表5.21)亦可知道,由于“直徑檢查、彎曲試驗”,“搬運”的動作減少了很多。
反過來說,表5.20的“使用”,在改善后增加。 這是自動化的“SW操作”所使然。
如果再仔細的整理,將變成表5.21所示一般,除了錘壓以外,第1類到第3類徐徐的減少,可知,動作已經獲得改善。其動作的減少率為40%。
藥品槍(圖5.18略)
五、改善案的實施
《次序11》看起來效果甚為昭彰,所以王先生說服關系各部屬,付之實施。
不過,改善后的沙布利克分析結果,“保持”的動作仍然盯當多,看來,還有改善的余地。因此,王先生準備把改善后的狀態(tài),再度改善后的狀態(tài),初成現狀,再度改善。